滑道在大采高支架整体转运中的应用

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作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:346 更新时间:2008-9-24 21:10:15
一、问题提出
1、Ⅱ7211工作面概况:Ⅱ7211工作面是任楼煤矿的第一个大采高工作面,为72、73煤层合并区,平均煤层厚度为4.5m,支架型号为:ZY7600-24/50,最小高度2.4m,最大高度为5.0m,重量达到29.3t。该面拆除空间为沿煤层顶板施工抽架大棚,高度为3.1m,底板留有1.5m煤层,且松软破碎,采用原来抽架方式,支架在牵引过程中啃底严重,绞车的牵引力、钢丝绳破断拉力安全系统均不能满足要求。
2、Ⅱ7210工作面安装概况:该面为Ⅱ7211工作面接替面,在Ⅱ7211工作面北翼上一阶段,安装支架70架,风巷(680m)为架棚、锚网支护,其中400m为架棚,规格梁*腿=3200*2800mm,巷道净高为2500mm,且变形严重,支护难度大,变形后的宽、高度分别在2800*2400mm左右,不能满足支架在巷道的运输要求。
3、方案提出:针对Ⅱ7211工作面支架重量大(29.3t)、煤底、牵引难度大,且该支架解体、组装工序繁琐等困难,而普通综采支架重量基本上小于17t,拆除方式基本采用上行抽架方式,面内沿煤层底板运输,多岩石底;硐室多在回采巷道内(条件相对较好处)施工一个拆除硐室,支架从抽出后,用慢速绞车沿底板牵引至拆除硐室拆除后,装车、运输至另一工作面安装硐室安装。为解决Ⅱ7211工作面支架牵引、运输、转运及加快Ⅱ7210工作面安装速度问题,采用滑道运输支架,向Ⅱ7210工作面进行整体运输。
二、大采高支架整体转运设计方案
1、方案设计:为保证Ⅱ7210工作面在5月底投入生产,提出了对拆除的大采高支架直接转入Ⅱ7210工作面。为此需要在原Ⅱ7211工作面风巷停采位置施工一条出架巷与Ⅱ7210风巷相联,并施工一个拆除硐室,一方面解决支架侧护调向,另一方面为剩余的44架升井的拆除用。要求风巷净高*宽=2.7*2.4m,保证支架整体运行的断面;在Ⅱ7211工作面、出架、Ⅱ7210风巷及工作面全部铺设滑道,使支架在滑道上运行,解决支架沿煤底运输中的啃底问题;在出架巷上口采用两台JSDB-19绞车作为抽架、提升牵引用,在Ⅱ7210风巷布置三台JM-28绞车作为巷道内支架沿滑道牵引用。
2、两个关键点的设计
1)出架巷上口转弯及拆除硐室设计:整体转架需要断面较大,宽为4600mm,高度为3200mm,为保证足够的支护强度,采用锚梁网索支护,锚索间排距为1600mm*1600mm,在风巷距岔门口10m施工一个长*宽*高=10*4*5m的拆除硐室,用卧底衬平方式与其连接,使岔门高度在5.5m,该处的滑道连接采用混凝土地坪,保证了支架在该处运行的平稳与强度。
2)Ⅱ7210切眼上口与绞车窝:因切眼与风巷夹角较小88°,该断面比外口三岔门还要大,宽在5.5m左右,采用挑顶与卧底相结合方式进行处理,施工结束时,绞车窝的最大高度达6m左右,采用锚索进行背帮补强,该段的滑道连接也采用混凝土地坪。
三、滑道设计
1、滑道枕设计:采用11#工字钢加工而成,长2.2m,净宽1780mm;在滑道枕上布置两种间距的6个¢22mm孔,分别安装900mm、600mm轨距的轨道,以方便轨道铺设。
2、限位装置设计:两端使用δ20mm钢板加工,净高120mm;采用11#工字钢配合长为2.4m,两端钻孔,用22Kg/m道夹板连接,滑道间距500mm。
3、轨道铺设:Ⅱ7210风巷与出架巷均采用长度不小于6m的轨道(22Kg/m),而两个切眼均采用3.5m轨道进行铺设,轨道两端打出一个小坡口;先期掘进施工为600mm轨距,后期支架运输时改为900mm轨距。
4、用道夹板、鱼尾螺栓将整个滑道连接成一个整体,两端由限位装置限位,保证整个支架在滑道内平稳运输,具体尺寸见附图。
四、效益分析
1、减少支架在拆除解体装车与组装的工序,不易损坏设备的零部件等,降低了材料投入,同时提高了支架安装速度;
2、支架在滑道上沿轨道整体运输,平稳安全可靠,不易跑偏刮棚,而造成安全事故;
3、减小了支架在巷道内运输的几何尺寸,方便了巷道支护;
4、少施工一个组装硐室及无极绳硐室,降低了施工难度;
5、出架巷施工,简化了运输环节,使作业场所更集中,用工更少,效率更高;
6、使用滑道整体转运大采高综采支架,占用人员少、工期短,且安全得到保证;
7、原Ⅱ7211工作面安装工期为70天,由于采用滑道运输,整体转架,本次拆除67架与安装70架,整个工作面安装工期为50天,提前20天,缓解了生产接替,为集团公司类似条件下整体转架提供了可借鉴的经验。
附件:滑道及限位座加工图
(报送单位:技术科)