水解酸化—接触氧化工艺处理琼脂生产废水

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 18:37:55
 某琼脂厂是一家以海藻为原料进行食用琼脂加工生产企业,该厂在浸水、冲洗、注水解冻和脱水等工艺中排出大量的高浓度有机废水。一般浸水和冲洗工艺排出废水是原藻的15倍,注水解冻和脱水工艺为原藻的2.5倍。该厂所排废水量约4000吨/天,废水处理采用了“水解酸化—接触氧化”工艺。工程于2004年3月动工建设,2004年7月投入运行,出水各项指标均达到了《污水综合排放标准》GB8978-96中一级排放标准。
1 进水水质及排放标准
表1  进水水质及排放标准
项  目 CODCr(mg/L) SS (mg/L) BOD5(mg/L) pH 色度(稀释倍数)
进水水质 300~1000 250 100~400 8~12 70倍
GB8978-96 ≤100 ≤70 ≤20 6~9 ≤50倍
2 工艺流程及说明
工艺流程如图1。
 
图1  工艺流程


车间废水通过管渠收集后进入厂内的沉砂池,去除洗藻过程中的海砂,然后经过不锈钢筛网进入调节池,进行水量和水质调节,采用PLC对pH进行控制,经过调节后的废水经水泵提升进入水解酸化池、接触氧化池,污染物大部分被去除,最后通过二沉池进行泥水分离,处理出水经消毒后达标排放。
3 主要构筑物及工艺参数
主要构筑物及工艺参数见表2。
表2  主要构筑物及工艺参数
处理单元 外形尺寸 工艺参数 主要设备
预处理系统  筛网过滤水力负荷50m3/(m2"h) 60目筛网
调节池 20.0m×15.0m×4.0m,一座 水力停留时间5.9h 预曝气搅拌,pH控制
水解酸化池 24.0m×16.0m×6.0m,一座 停留时间12.0h 脉冲布水器,4组
接触氧化池 60.0m×16.0m×4.5m,一座 停留时间20.9h 罗茨鼓风机3台(2用1备),单台供气量33.05m3/min,气压39.2kPa ,功率37kW
二沉池 20.0m×16.0m×4.5m,一座 表面负荷
q=0.6pm3/m2.h 
消毒池 16.0m×6.0m×3.5m一座 停留时间1.5h 
4 运行效果及成本
该工程施工、安装完毕后,开始进水调试运行,首先再生化处理单元投加了生活污水处理厂的污泥,并进行驯化,由于该类废水的含盐量比较大,驯化、培养的时间比较长,因此在培养的过程中投加了粪便水。由于该厂所排废水水量、水质变化比较大,而调节池设计的不够大,调试初期pH的调整、盐度的变化等没有引起足够重视,造成生物膜的大面积脱落,其后对pH的调整进行了精密控制,使系统运行稳定,经过几个多月的培养,填料上挂满了生物膜,处理出水完全稳定达到排放标准。表3  直接运行成本
1、 总装机容量: 150.1 kW
2、 实际运行功率: 135.0kW
3、 耗电量: 0.81kWh/m3废水
4、 工资福利费:     0.025 元/m3废水
5、 药剂费: 0.35元/m3废水
6、 运行费用: 1.023元/m3废水(电费按0.80元/kWh)
注:以上均为直接运行费用,不含设备折旧、维修以及财务费用等。5结论与建议
1) 该工程已经连续运行两年多,通过连续对出水水质化验的结果显示,该系统运行状况良好,废水的各项指达到设计要求,合格率达90%以上;
2) 琼脂生产废水处理采用生化处理可以达到去除污染物的目的;
3) 琼脂生产废水大部分来源于浸水、冲洗两个工序,瞬间排水量比较大,海藻的第一次水洗的污染物浓度很高,盐度很高,COD浓度达上万mg/L,因此对废水水量和水质的调节是非常重要的;
4) 琼脂加工中,板框脱水机对原料海藻菜进行挤压,所产生的废水中含有大量的胶体,虽然进行了回收,但还有有部分进入废水中,这种胶体对废水处理的影响比较大,进入水解酸化后,出水COD有时会有所上升。当前是利用调节池的一格进行简单的沉淀,降低其浓度。建议在以后的设计中,前段增加预处理,可降低后续处理的负荷;
5) 由于废水中盐度变化对稳定的系统产生极大的影响,表现为处理效率的急剧下降和污泥的大量流失。因此调节池的调节能力就显得尤其重要,该处理站在调试初期就遇到这种问题,培养的生物膜在两天内全部脱落,经过对加工车间内几组浸水、冲洗水池排水时间的合理安排后,调节池基本稳定;
6) 该废水中硫酸盐的浓度比较高,影响了水解酸化处理有机污染物的功能,水解酸化池中产生一定的硫化物,现在已经将水解池进行密闭引气处理,水解酸化没有完全达到其设计功能;
7) 生物接触氧化处理该类废水具有一定的优点,该工艺具有耐冲击负荷高、污泥浓度高等特点,耐盐微生物浓度高,运行比较稳定,高盐处理污泥的絮凝性差,污泥流失严重,我们考虑了污泥的回流,不断对微生物进行筛选,逐渐形成耐盐微生物浓度较高的生物体系;
8) 废水经过生物处理后,有机物浓度是比较低的,而废水的颜色有时不降反升,我们认为废水中的有机物经过生物降解以及氧化后,产生新的显色基团,在沉淀池前投加少量脱色剂,效果明显;
9) 在调试的过程中投加营养料是必须的,该废水中的碳源比较充足,但氮、磷的含量比较低,投加氮肥、磷肥来补充;
10) 水解酸化—生物接触氧化工艺经过工程实践表明是可行的,但要考虑每个处理单元的细节措施,才能够使整个处理系统运行稳定,从而达标排放。