广州珠江发电厂锅炉运行方式的优化调整1

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 12:31:15

广州珠江发电厂锅炉运行方式的优化调整

胡国梁

(广州珠江发电厂,广东广州511458)


    摘 :为了提高广州珠江发电厂的锅炉运行效率,通过分析影响锅炉效率的主要因素,在实践和试验中找出锅炉的最佳运行方式,使该电厂的锅炉效率在实际运行中超过了原设计值。
    关键词:锅炉效率;运行方式;热损失

  广州珠江发电厂4×300 MW机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG1021/18.2-YM3亚临界中间再热自然循环汽包炉,采用正压直吹式制粉系统的四角喷燃切圆燃烧方式,设计锅炉效率在满负荷300 MW时为92.23%。
  在竞价上网的形势下,为了进一步降低锅炉煤耗,有必要对影响锅炉效率的因素进行分析,找出有效的运行方式,以提高锅炉效率,达到节能增效的目的。


1 影响锅炉效率的因素
  为提高机组效率,就锅炉而言,一方面应通过调整运行方式尽量减少各种损失;另一方面则应提高蒸汽参数,减少减温水量和排污量。在所有损失中,排烟热损失和机械未完全燃烧热损失占主要,因此有效地减少这些损失,能提高锅炉效率。
1.1 影响排烟热损失的主要因素
  影响排烟热损失的主要因素是排烟温度和排烟量。一般来说,排烟温度每上升10℃,则排烟热损失增加0.6%~1%。排烟量主要由过剩空气系数和燃料中的水分来决定,而燃料中的水分则由入炉煤成分来决定。下面分析影响排烟温度和排烟量的主要因素。
1.1.1 漏风
  漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风和烟道漏风等。漏风直接导致排烟热损失增加,实践证明,炉膛漏风系数每增加0.1,排烟温度将随之增加3~8℃,排烟热损失将增加0.2%~0.4%。
  a)炉膛漏风。在所有漏风中,尤以炉底漏风影响最大,当炉底水封失去或者炉膛掉大焦砸破炉底时,将使大量冷风从炉底漏入,严重影响锅炉的经济性和安全运行。炉膛漏风的另一个常见地方是看火孔和人孔门,尤其是看火孔,当没有将其关严或关闭后未扣紧,在吹灰时容易将孔盖吹开,导致冷风漏入。
  b)制粉系统漏风。制粉系统漏风主要是从煤  粉管道漏入。在运行中,通常有1~2台制粉系统关闭,入口风量显示为零,实际上仍有冷风漏入。这主要是由于调整门未完全关严所致。
  c)烟道漏风。在氧量不变时,烟道漏风也将排挤一、二次风量,使排烟温度上升。而烟道漏风的另一危害还在于烟道内漏入的冷风没参与燃烧,由于氧量计安装在空预器烟气入口处,后烟道漏风会使氧量显示值比实际值大,有可能使实际运行中的燃烧风量不足,造成炉膛缺氧燃烧。
1.1.2 受热面积灰和结渣
  受热面积灰和结渣主要包括空预器堵灰、炉膛和烟道积灰等。
  a)空预器堵灰。通过对空预器的清灰和改造,珠江发电厂1号机组空预器A侧出口排烟温度由142.5℃下降到132℃,B侧出口排烟温度由147.7℃下降到132℃。尽管其中包含了环境温度变化的影响,但是从以上数据可以看出空预器堵灰严重影响传热效果,使排烟温度大幅上升。
  b)炉膛和烟道的积灰和结渣。炉膛和烟道积灰将使蒸汽从高温烟气中所吸热量减少,从而使空预器入口烟温提高,空预器传热温差加大,排烟温度升高。
1.1.3 外界因素
  影响排烟温度的外界因素主要是环境温度(即空预器入口温度)和入炉煤的成分。环境温度的变化将使空预器传热温差跟随变化,从而使排烟温度也随着季节变化。珠江发电厂的锅炉设计环境温度为25℃,而每年的环境温度都在10~36℃变化,对于同一负荷,夏季和冬季的排烟温度相差20℃左右。煤成分的变化将使炉膛的燃烧工况发生变
化,当入炉煤的煤质变差,发热量低于设计值时将使给煤量和烟气量增加,最终使排烟热损失增大。
1.2 影响未完全燃烧热损失的主要因素
1.2.1 煤质
  燃料中挥发分含量较高时,煤粉着火容易,同时燃烧过程稳定,未完全燃烧热损失也较小。如果燃料中灰分含量较高时,则燃烧稳定性差,而且由于灰分的隔绝作用,煤的燃尽性能较差。水分对燃烧的影响主要是使燃烧着火困难,并降低燃烧区的温度,使煤粉燃尽变得困难。
1.2.2 煤粉细度
  煤粉越细,表面积越大,越容易着火,同时所需燃烧时间越短,燃烧越完全。但煤粉过细会使制粉电耗增加,降低锅炉效率。
1.2.3 风量
  炉膛过剩空气系数过小,会使燃料燃烧不完全,而且由于烟气中未完全燃烧产物的存在,给锅炉运行带来二次燃烧的威胁;炉膛过剩空气系数过大,则排烟热损失也大,达不到经济运行的效果。
1.2.4 氧量
  锅炉运行氧量直接影响锅炉的经济性。从表1可以看出:在不同的运行负荷下,氧量过大,导致排烟热损失和风机电耗增加;反之,虽然使得风机电耗下降,但飞灰可燃物增加,未完全燃烧热损失增加。
1.2.5 燃烧过程
  缩短煤粉着火时间同时延长煤粉在炉膛中燃烧停留时间,使碳粒尽可能完全燃烧,将会降低煤粉的未完全燃烧热损失,提高锅炉效率。

2 锅炉运行方式的优化调整
2.1 降低排烟热损失
2.1.1 控制漏风
  a)在运行中经常检查水封槽水位,锅炉排渣时应防止将渣斗水放干;
  b)每次吹灰后,都对看火孔和人孔门进行全面检查,关紧吹灰时吹开的看火孔;
  c)对于在运行中的制粉系统,在保证安全的情况下,尽量少用冷风多用热风,这样可使排烟温度降低1~1.5℃;
  d)提高烟道人孔门和保温层的严密性,防止烟道漏风。
2.1.2 防止空预器堵灰
  防止机组启停过程中油枪雾化不好;在化学清洗空预器时,一定要彻底清洗干净并保证烘干时间足够,防止残垢沉积于受热面;严格执行空预器吹灰,在机组启停、入炉煤中灰分的质量分数较高和燃烧不好时,增加吹灰次数。
2.1.3 对炉膛和烟道定期全面吹灰
  运行数据显示,每班对炉膛和烟道进行全面吹灰,可降低排烟温度2~3℃。因此,要对炉膛和烟道进行及时吹灰,减少飞灰堆积。
2.2 减少未完全燃烧热损失
2.2.1 合理控制氧量
  综合表1的试验结果,在运行中控制炉膛氧的质量分数w(O2)在4%~6%时,锅炉效率比较高。w(O2)最佳值与锅炉负荷的对应关系如图1所示。

  从表1还可看出表盘氧量显示值与w(O2)实测值相差较大,因此必须定期对氧量表进行校验,确保烟道人孔门和保温层严密,提高氧量表的准确性。
2.2.2 及时掌握煤质和煤粉细度的变化
  根据表2提供数据,珠江发电厂实际用煤与设计煤相比,水分和挥发分的质量分数有所提高,而固定碳的质量分数和低位质量发热量则相对下降。因此,在实际运行中,需要提高磨煤机入口温度来干燥水分,但必须控制磨煤机出口温度不大于78℃,同时适当提高顶部二次风的比例,使煤粉充分燃烧。


2.2.3.1 调节一次风
    正常运行中,适当降低一次风压,提高一次风温,将使着火点提前。当锅炉带额定负荷(300 MW)时,单台磨运行风量应控制不低于51 km3/h,一次风压应控制在6.5 kPa左右。
2.2.3.2 调节二次风

    一、二次风的混合特性也是影响着火和燃烧的重要因素,二次风过早送入,将使着火点推迟,但如果二次风送入过迟,又会使着火后的燃烧缺氧。因此,在运行中需要根据负荷的变化及时调整炉膛与风箱之间的压力差p及各层二次风配比,使二次风送入时机达到最好。根据表3的数据可得到机组负荷与最佳p值的关系(如图2所示)。从表4中可以看出在p值保持不变的情况下,反切二次风FG层全开时锅炉效率较高,均衡型配风比缩腰型配风效率稍高,变燃料风对效率影响不大。



2.2.3.3 延长燃烧时间
    在运行中可采取以下措施:
  a)适当降低炉膛负压,如将其控制在-30 Pa左右;
  b)尽量提高顶部反切二次风的比例,满负荷时全开顶部反切二次风挡板FG层,同时适当提高底部二次风的开度,使煤粉在炉膛中充分地燃烧;
  c)通过对制粉系统的切换,用下层煤粉代替上层煤粉,适当降低火焰中心;
  d)在保证炉膛不大量结焦和控制再热汽温在额定值附近的前提下,适当降低燃烧器摆角。从表5可以得出燃烧器摆角在-15°~0°变化时锅炉效率较高。
3 效果
  
根据近两年的跟踪统计,珠江发电厂各台机组的排烟温度均在134℃或以下(锅炉设计满负荷排烟温度为134℃),飞灰可燃物的质量分数均在5%以下,锅炉效率超过了原设计值。这说明通过对锅炉运行方式进行优化调整,锅炉运行指标得到明显改善,锅炉运行效率得到提高。


4 结论
  要提高锅炉运行效率,除了控制漏风、保持换热面清洁、强化燃烧外,关键是控制好锅炉运行氧量和煤粉细度,它们直接影响锅炉的运行经济性。